指揮調(diào)度網(wǎng)(94ec.com)4月28日消息,“改造升級后的PIMS調(diào)度指揮系統(tǒng)使用起來更方便了,不僅可以一目了然監(jiān)測主要生產(chǎn)指標(biāo),而且可以隨時(shí)觀察當(dāng)日實(shí)時(shí)發(fā)生成本是否超標(biāo)。”河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼氣體廠生產(chǎn)科調(diào)度室職工廖建國滿意地說。
為提升生產(chǎn)調(diào)度管理水平、細(xì)化調(diào)控手段,該廠主動(dòng)升級改造原有PIMS生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng),研發(fā)了實(shí)時(shí)高效日成本核算法。通過此法,該廠找出了最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行點(diǎn),降低了生產(chǎn)成本。
該廠組織工程技術(shù)人員成立攻關(guān)小組,由設(shè)備科自動(dòng)化一檔技術(shù)主管仝獻(xiàn)華牽頭,依靠自身技術(shù)力量,研究掌握生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)控制理論,實(shí)現(xiàn)了采集、監(jiān)視全廠各區(qū)域生產(chǎn)流程數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上,該小組又通過智能電表將各區(qū)域設(shè)備實(shí)時(shí)用電量上傳至系統(tǒng),對比計(jì)算用電量與對應(yīng)設(shè)備生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
改造過程中,該小組開發(fā)了日生產(chǎn)成本自動(dòng)核算及實(shí)時(shí)設(shè)備效能查看平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了管理者與生產(chǎn)調(diào)度及時(shí)準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)情況,及時(shí)平衡氣體供應(yīng),避免了氧氣放散。同時(shí),通過監(jiān)測實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),該廠獲得了制氧機(jī)動(dòng)態(tài)能耗最佳運(yùn)行工況,這些都為指揮生產(chǎn)、降低能耗提供了重要依據(jù),為下一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和節(jié)電創(chuàng)效打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
走進(jìn)改造后的生產(chǎn)調(diào)度室,8塊生產(chǎn)實(shí)時(shí)信息監(jiān)測電子顯示屏映入眼簾。屏幕上除了原有的兩塊氧氮生產(chǎn)曲線和用戶使用曲線外,新增加的單臺(tái)空分機(jī)組能耗曲線、生產(chǎn)累積量實(shí)時(shí)值、各機(jī)組工藝流程、液體生產(chǎn)區(qū)域監(jiān)控圖格外醒目。
“查看這些曲線圖,我們對每天的生產(chǎn)情況和供給用戶的使用情況就了如指掌,還能隨時(shí)觀察各空分機(jī)組單臺(tái)能耗、生產(chǎn)累積量實(shí)時(shí)值等數(shù)據(jù),減少不必要的氣體放散和能源浪費(fèi)。”該廠生產(chǎn)科科長李宏介紹。
正如李宏所說,通過及時(shí)調(diào)整工況、優(yōu)化工藝操作、實(shí)時(shí)在線監(jiān)測各數(shù)據(jù)指標(biāo),4月份以來,該廠生產(chǎn)平衡調(diào)度指揮力量增大,功能顯而易見。據(jù)測算,改造后該廠當(dāng)日發(fā)生成本連續(xù)10日被控制在日成本指標(biāo)以下。